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聚羧酸減水劑在應(yīng)用中常見問題大揭秘

編輯:華偉銀凱   發(fā)布時間:2019-7-29?

  聚羧酸減水劑是目前市面上應(yīng)用范圍最為廣泛的一種混凝土減水劑,適合各種強(qiáng)度等級混凝土的配制。它雖具備諸多優(yōu)點,但同時也存在不足,若使用不當(dāng),同樣會造成急凝、緩凝、泌水、分層、強(qiáng)度降低等現(xiàn)象。本文通過以下幾個案例來簡述一下聚羧酸減水劑在應(yīng)用中常出現(xiàn)的問題以及解決方法。


聚羧酸減水劑在應(yīng)用時的常見問題及解決方法


  案例一:與某水泥嚴(yán)重不適應(yīng),導(dǎo)至發(fā)往工地的混凝土不能正常使用。
  某攪拌站用P?O42.5R水泥、聚羧酸減水劑,給某工地供應(yīng)C50混凝土,做混凝土配合比時,發(fā)現(xiàn)該水泥用減水劑的摻量比其他水泥稍多,但實際攪拌時,出廠混凝土拌合物坍落度目測有200mm,到工地往混凝土泵車中卸料時,卻發(fā)現(xiàn)該車混凝土已卸不出來,通知廠內(nèi)送一桶減水劑加入攪拌后,目測坍落度有170mm,基本可以滿足泵送要求,但剛卸1m3左右時,又卸不出來了,立即把該車混凝土返廠,加入大量水及少量減水劑,才勉強(qiáng)卸出,險些凝固在攪拌車中。
  原因:
  沒有堅持對每一批水泥在開盤前做與外加劑的適應(yīng)性試驗。
  預(yù)防:
  1.對每一批水泥在開盤前用施工配合比做一次復(fù)配試驗。
  2.盡可能避免用“煤矸石”做摻合料的水泥與聚羧酸系減水劑配制混凝土。
  案例二:混凝土拌和物坍落度突然變大、泌水,被工地退貨。
  某攪拌站用某水泥廠P?O42.5R水泥配制C30混凝土,合同要求坍落度到工地為150mm±30mm,混凝土出廠時,實測坍落度180mm,運(yùn)送到工地后,被工地測出混凝土坍落度210mm,連續(xù)兩車混凝土被退貨,返回廠內(nèi)驗證坍落度仍有210mm,而且有泌水、分層現(xiàn)象。
  原因:
  1.該水泥與此減水劑適應(yīng)性好,減水劑摻量稍大。
  2.攪拌時間不夠,出機(jī)時的混凝土坍落度因攪拌時間短而表現(xiàn)出的坍落度不是真實的坍落度。
  預(yù)防:
  1.對外加劑摻量敏感的水泥,外加劑摻量要適當(dāng),計量精度要高。
  2.適當(dāng)延長攪拌時間,即使雙臥軸強(qiáng)制攪拌機(jī),攪拌時間不應(yīng)低于40秒,最好在60秒以上。
  案例三:減水劑摻量偏大,混凝土結(jié)構(gòu)表面氣泡太多。
  某攪拌站在一段時間內(nèi)一直用聚羧酸減水劑配制混凝土,突然有一天某工地反映,剪力墻拆模后發(fā)現(xiàn)墻體表面氣泡太多,感觀太差。
  原因:
  1.澆筑混凝土的當(dāng)天,工地多次反映坍落度小,流動性差,混凝土攪拌站試驗室值班人員提高了外加劑摻量。
  2.該工地用的是定型鋼制大模板,澆筑時一次投料太多,振搗不均勻。
  預(yù)防:
  1.聚羧酸減水劑與萘系減水劑一樣也有飽和點,對于不同品種的水泥及用量,該外加劑在混凝土中的飽和點是不同的。如果外加劑摻量已接近其飽和點,只能用調(diào)整混凝土中漿體數(shù)量或用其他方法來提高混凝土拌和物的流動性。
  2.加強(qiáng)與工地溝通,建議一次投料高度、振搗方法嚴(yán)格按規(guī)范要求操作。
  案例四:減水劑超摻,混凝土坍落度大,混凝土24h才終凝。
  某工地在結(jié)構(gòu)梁板混凝土澆筑后15h,向攪拌站反映混凝土有一部分還沒有凝固,攪拌站派工程師查看,后經(jīng)加溫處理后,24h才終凝。
  原因:
  1.減水劑摻量較大,加上夜間環(huán)境溫度低,混凝土水化反應(yīng)慢。
  2.工地卸貨工人私自往混凝土中加水,混凝土用水量大。
  預(yù)防:
  1.外加劑摻量要適當(dāng),計量要精確。
  2.提醒工地氣溫變低時,注意保溫養(yǎng)護(hù),而且聚羧酸減水劑對用水量敏感,不可隨意加水。
  案例五:與萘系減水劑配制的混凝土澆筑同一部位,致使剪力墻拆模時有嚴(yán)重粘模現(xiàn)象。
  某攪拌站在聚羧酸減水劑試應(yīng)用期間,與萘系減水劑用不同配合比分別給兩工地提供混凝土,因一工地停電,調(diào)度把一車用聚羧酸外加劑配制的混凝土調(diào)到該工地,結(jié)果該工地在墻體拆模時發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重粘模。
  原因:
  由兩種性質(zhì)不同的外加劑配制的混凝土因凝結(jié)時間不同,收縮量大小不同造成。
  預(yù)防:
  1.兩種性質(zhì)不同的外加劑配制的混凝土不能同時用于同一部位。
  2. 兩種外加劑一定要嚴(yán)格分開使用,生產(chǎn)時最好定站、定車、定工地。
  3.發(fā)現(xiàn)問題后,提前與工地溝通,適當(dāng)延遲拆模時間。
  案例六:兩種減水劑混合后配制的混凝土工作性能極差、強(qiáng)度極低。
  某攪拌站工人在卸外加劑時,把少量萘系減水劑誤卸入聚羧酸系外加劑中,用混合的外加劑配制的混凝土,不僅外加劑摻量大,而且拌合物流動性差,坍落度損失快,但凝結(jié)時間延遲,混凝土試件強(qiáng)度比相同水泥用量的混凝土低30%~50%.
  原因:
  由兩種性質(zhì)不同的外加劑配制的混凝土因凝結(jié)時間不同,收縮量大小不同造成。
  預(yù)防:
  兩種外加劑不能混用,生產(chǎn)過程中要加強(qiáng)管理,標(biāo)識清楚,杜絕此類事故發(fā)生。


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